在科技水平日新月异的今天,传统工业生产线如何运用现代科技手段提升管理水平,实现节能增效?近期,陕钢集团龙钢公司轧钢厂一线技术人员以“系统成本再降100元”为出发点,从能源消耗着手,运用技术节能等手段,降低煤气消耗量,为“节能增效轧制”再添动力。
小改造,突破瓶颈增效益
孔板流量计是测量煤气流量的关键设备,棒材三线加热炉区域共三台流量计,使用中发现加热炉三段煤气流量总和与总管流量相差太大,操作人员无法确定煤气流量参数,煤气瞬时流量无法得到有效调节,造成煤气浪费。经技术人员现场观察,发现加热炉三段流量计测量孔板被煤气严重腐蚀,孔板两边管道内部堆积了大量的铁锈灰尘等杂质,导致测量精度下降。
经技术人员查阅资料,现场讨论,决定将孔板从标准孔板改为圆缺孔板,并将原铸铁材质更换为不锈钢材质,从而增加了流量计的耐腐蚀性、稳定性以及加热炉煤气流量的准确性,有助于提高煤气利用率,减少不必要的煤气损耗。
改造实施后,流量计准确率得到大幅提高,为操作人员提供可靠的数据支撑,经测算此举不仅可节约备件费用3万余元,同时因显示准确,操作可精准判断,煤气用量较改造前降低0.5立方米每吨,年可节约煤气成本6万余元。
新发明,节能增效再发力
原高线加热炉钢坯在监控画面中只显示进料和空步,无法区分物料是热坯还是冷坯。操作人员无法直观进行控温,只能靠炉膛整体温度进行加热,易导致煤气消耗加大,造成炉体氧化烧损等问题。
针对这一问题,技术人员根据工艺要求对炉内显示画面进行改进,将不同状态的钢坯用不同颜色标记出来,用紫色、绿色分别标记热坯、冷坯,空步和标识位用红色表示,并跟随生产动态移动。这样可直观地显示炉内物料状态,有利于操作人员判断,随时调火控温,保证每根钢坯都加热到位,从而减少煤气空耗和氧化烧损。
此方法实施后,经测试评估,高线煤气较改造前降低1.02立方米每吨,氧化烧损降低了0.01%,年可节约费用15万余元。